Perpustakaan judul masih dalam tahap pengembangan, admin siap menampung kritik dan saran
SIMULASI OPTIMASI REGENERASI AMINE MENAMBAHKAN FLASH TANK DAN REBOILER DI CO2 REMOVAL PLANT PT REKAYASA INDUSTRI Ãâ PERTAMINA EP FIELD SUBANG
Vera Marsella (2013) | Tugas Akhir | -
Bagikan
Ringkasan
Proses sweetening gas yang dilakukan di CO2 Removal Subang menggunakan metode absorpsi. Selain proses absorsi juga dilakukan proses regenerasi aMDEA sebagai absorben yang akan diumpankan kembali ke kolom Absorber. Produk atas dari Absorber adalah gas yang miskin CO2 (sweet gas), sedangkan produk bawah Absorber adalah aMDEA yang kaya CO2 (rich amine). Dalam sistem regenerasi ini dilakukan proses pelepasan CO2 dan hidrokarbon yang terbawa aliran rich amine di Low Pressure Flash (LP Flash). Proses regenerasi mengunakan LP Flash menghasilkan semi lean amine dengan kandungan CO2 ìsebesar 4,8% mol. Kandungan CO2 di aliran lean amine dapat menurunkan kemampuan aMDEA dalam menyerap CO2 di kolom Absorber. Maka dilakukan penelitian menggunakan simulasi Aspen HYSYS 7.1 untuk mengoptimumkan proses regenerasi amine dengan menambahkan Flash Tank dan Reboiler. Pada simulasi ini diasumsikan tidak terjadi kehilangan panas pada sistem operasi. Dua simulasi optimasi yang dilakukan yaitu penambahan Flash Tank tanpa mengganti unit pemanas untuk simulasi pertama. Kemudian untuk simulasi kedua yaitu penambahan Flash Tank dan Reboiler. Penelitian ini diharapkan dapat menurunkan laju molar CO2 di aliran lean amine dan dapat diketahui kebutuhan steam yang lebih hemat antara penggunaan Rich Solution Heater dengan Reboiler. Hasil dari simulasi penelitian ini adalah penambahan Flash Tank terbukti dapat mengurangi kandungan hidrokarbon yang terbawa di aliran rich amine dengan persentase penurunan metana sebesar 99,98%. Dapat pula disimpulkan simulasi yang paling optimum untuk proses regenerasi amine adalah penambahan Flash Tanktanpa mengganti unit pemanas dengan Reboiler. Hal ini berdasarkan persentase penurunan CO2 di aliran lean amine yang lebih besar yaitu 39,12%, lebih besar dari simulasi kedua (36,35%) dan kebutuhan steam yang lebih hemat sebesar 1760 kg/jam (1,26% lebih rendah dari simulasi kedua). Kata kunci : CO2 Removal, Optimasi Regenerasi Amine, Flash Tank, Reboiler
Ringkasan Alternatif
COì2 Removal Plant in Subang use absorbtion method in gas sweetening process. Beside the absorbtion process there is also regeneration process of aMDEA absorbent that will be reused in absorber column. Top product of Absorber column is sweet gas which contain less CO2 while bottom product is rich amine which contain rich CO2. The regeneration system performed by releasing of CO2 and hydrocarbon carried in rich amine stream at Low Pressure Flash (LP Flash). LP Flash produce semi lean amine with CO2 contain of 4,8% mol. CO2 contain in lean amine stream can decrease aMDEA ability for absorbing CO2 in Absorber column. Therefore this research aims to optimaze amine regeneration. This process by adding Flash Tank and Reboiler using software Aspen HYSYS 7.1. In this simulation that was no heat loss in operation system. There were to simulation conducted in this research. In first optimation simulation Flash Tank was added without replacement of heating unit. In second optimation simulation Flash Tank and Reboiler was added. From this research it was expected a decline CO2molar flow rate in lean amine, reduction of steam consumtion between Rich Solution Heater and Reboiler. Results of the simulation that the addition of Flash Tank unit can reduce the hydrocarbon contain in rich amine stream with methana decrease percentage of 99,98%. The most optimum simulation for the regeneration of amine was found is the addition of Flash Tank without replacement the heating unit with Reboiler. The conculation based on the percentage reduction of molar flow CO2 in the lean amine stream of 39,12% which was greater than second simulation (36,35%) and steam consumtion was 1760 kg/hour (1,26% lower than second simulation). Key Words: CO2 Removal, Optimation of Amine Regeneration, Flash Tank, Reboiler